日前,韶關(guān)鋼鐵煉鐵廠通過改進(jìn)高爐區(qū)域大型機(jī)組運(yùn)行控制、崗位人員操作方式、加強(qiáng)操作管理等措施降低噸鐵電耗,取得了明顯降本成果,噸鐵電耗比改進(jìn)前降低了約6%。
為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,煉鐵廠組織員工對(duì)6號(hào)高爐礦槽除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行優(yōu)化,降低入口閥門開度和運(yùn)行電流,每天可節(jié)電約2000千瓦小時(shí);通過對(duì)8號(hào)高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行優(yōu)化,降低使用頻率,每日可節(jié)電5016千瓦小時(shí),同時(shí)保證除塵效果;通過對(duì)7號(hào)高爐出鐵場(chǎng)1號(hào)除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行優(yōu)化,每天可降低電耗2020千瓦小時(shí)。下一步,煉鐵廠將開展電氣設(shè)備梳理,查找出現(xiàn)有大功率設(shè)備“大馬拉小車”問題,將通過改為液力偶合調(diào)速、改為變頻調(diào)速等多種方案進(jìn)行解決;梳理現(xiàn)有大功率設(shè)備的能力過剩問題,對(duì)存在運(yùn)行能力過剩問題的設(shè)備,將通過降低負(fù)荷運(yùn)行、調(diào)整高速度和高速度運(yùn)行時(shí)間等進(jìn)行解決。
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備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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