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泰鋼不銹鋼煉鋼廠集思廣益 淘出金子 引流砂和鋼包烘烤改造 澆次和溫度分別提高15%和180℃

發(fā)布時間:2014-10-13 14:46 編輯:GC201 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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  在當前嚴峻的市場形勢下,如何控制好服務質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量、向質(zhì)量要效益已經(jīng)成為冶金行業(yè)的共識。泰鋼不銹鋼煉鋼廠發(fā)揮職工參與管理的作用,尋找影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵點,深化工藝改革,打破傳統(tǒng)的操作模式,實現(xiàn)了新突破。

  如何保證鋼包自開是實現(xiàn)全澆次保護澆注的關(guān)鍵,也可避免鋼水的二次污染。準備車間讓職工參與工藝革新,集廣大職工的智慧,針對鋼包自開率不能滿足質(zhì)量工藝要求的現(xiàn)狀,認真梳理,反復揣摩,考慮到引流砂編織袋融化后對引流砂過程變化的影響,通過長時間的實驗,最終確定了一種全新的提高大包自開率的操作方法。新方法使用后,引流砂由原來的每個大包用3袋以上降低到了1袋左右,大包自開率比原來提高了15%,個別澆次實現(xiàn)了100%,為實現(xiàn)保護澆注創(chuàng)造了條件。

  與此同時,他們還將鋼包烘烤納入過程控制關(guān)鍵點,對鋼包裝置進行改進,主要是清理了煤氣管道,從座包到出鋼,利用好出鋼的分分秒秒,保證烘烤時間在8分鐘以上。此裝置的改進,鋼包溫度比原來提高了180℃左右,這一措施的實施大大降低了精煉爐冶煉過程中的能源消耗,穩(wěn)定了出鋼溫度。統(tǒng)計自9月16日至今,轉(zhuǎn)爐的噸鋼電耗比原來降低了3.2度,經(jīng)濟效益明顯。(黃志鵬)  

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