近日,通鋼公司軋鋼事業(yè)部職工創(chuàng)新工作室成功設計開發(fā)加熱爐自動出鋼系統(tǒng)模塊,經(jīng)過階段性運行取得良好效果,實現(xiàn)了一鍵控制坯料入爐、推鋼機動作、步進梁出鋼自動化操作。
精棒線加熱工序生產(chǎn)組織模式由儀表室操作,操作順序為:第一步鋼坯入爐,第二步推鋼機推鋼,第三步推鋼機收回,第四步加熱爐步進梁出鋼。出一根鋼操作工需要操作4次按鈕,按每班出鋼400根計算,每班需要操作1600次,平均27秒操作一次,勞動強度大。軋鋼事業(yè)部職工創(chuàng)新工作室結合生產(chǎn)實際,為降低勞動強度,積極開展設備科技攻關活動,成立了由苑錳為組長的課題攻關小組,他大膽提出一鍵式出鋼的智能模式,軋件可以在無任何人操作的情況下,按照設定程序連續(xù)出鋼。
通過此項技術改造可以把出鋼節(jié)奏調整到最佳,達到產(chǎn)線允許情況下的最大作業(yè)效率。同時,消除了因人工操作導致軋件追尾故障與出鋼節(jié)奏慢導致生產(chǎn)作業(yè)率降低的現(xiàn)象,降低了工人勞動強度,實現(xiàn)了無人操作智能出鋼。
經(jīng)過攻關小組全體人員共同努力,歷時一個月成功完成精棒線加熱爐智能出鋼技術改造工作,為提高生產(chǎn)作業(yè)率、軋鋼生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供技術支撐。
來源:首鋼日報
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